2023年12月29日发(作者:)
中国重汽济南卡车公司技术部
KZ 2392—3008
技术工时
第44页
8min
共51页
中国重汽集团济南卡车公司
总装配厂 调试 车间
整车及总成(变)型号
调试工艺卡片
发动机故障检测
调试工艺
工 位 4
电器系统检查调试
工 步
发动机故障检测
三、发动机故障检测
检查发动机故障代码并排除故障(检查仪表盘上发动机诊断指示灯状态):
◆电喷发动机
1)将钥匙开关置于“行车”挡(不起动发动机)。
2)按下诊断开关,读取故障闪码,对照故障闪码表排除相应故障直至正常工作。
3)系统无异常时,按下诊断开关,灯在闪烁,每次时间为0.3秒。
◆EGR发动机
1)将钥匙开关置于“行车”挡(不起动发动机),若系统存在故障,则指示灯常亮;若系统无故障,则指示灯不亮。
2)按下诊断开关,读取故障闪码,对照故障闪码表排除相应故障直至正常工作。
3)将诊断开关至诊断位置,若没有故障,则指示灯显示1-1 后,指示灯熄灭。若系统存在故障,则按指示灯闪码表所定义故障,灯进行闪灯指示,故障显示完成后,则指示灯长亮。
发动机诊断开关
◆天然气发动机
按下发动机诊断开关,判别发动机是否存在故障。如存在故障,通过电脑使用专门的故障诊断软件进行诊断,并排除故障(故障码请参照工艺KT2392-3011HOWO天然气发动机调试工艺),故障排除后清除故障码。
天然气发动机故障诊断现仍采用08款显示方式。
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编制(日期) 校对(日期) 审核(日期) 标准化(日期) 会签(日期)
罗楠
2009.12.7
刘金朝
2009.12.7
位堂杰
2009.12.7
姜 磊
2009.12.7
孙艳薇
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技术工时
第45页
故障内容
〈 喷射、共轨系统 〉
气缸间修正错误(#1)
气缸间修正错误(#2)
气缸间修正错误(#3)
气缸间修正错误(#4)
气缸间修正错误(#5)
气缸间修正错误(#6)
共轨压力传感器异常
共轨压力传感器异常(第1段)
共轨压力传感器异常(第2段)
< 泵系 >
PCV1系统异常
PCV2系统异常
PCV1、2 故障
轨压异常(泵过压输送)
输油泵压力输送不良
燃油泄漏
8min
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中国重汽集团济南卡车公司
总装配厂 调试 车间
整车及总成(变)型号
故障诊断代码
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
21
22
23
调试工艺卡片
日野发动机故障诊断代码表
调试工艺
工 位 4
电器系统检查调试
工 步
发动机故障检测
故障诊断代码
〈ECU、CAN通信、发动机状态判定〉 24
-- 26
QR代码异常 27
CPU监视用IC异常&CPU异常(硬件检测出)
发动机油压偏低
主继电器异常 41
发动机过热 42
发动机飞车 43
通信异常(发动机) 44
通信异常(车辆) 45
〈 发动机传感器 〉 46
水温传感器异常
G传感器异常 51
NE传感器异常 52
燃油温度传感器异常 53
大气压力传感器异常 54
进气温度传感器异常 55
< 车辆系统传感器、电磁阀 > 56
车速传感器异常 57
加速踏板传感器异常 58
外部加速踏板传感器异常 59
故障内容 故障内容
PWM加速踏板受力异常
发动机缓速器异常
发动机缓速器2异常
〈 开关系统 〉
离合器开关异常
加速踏板开关异常
巡航开关异常
怠速调节器异常
起动开关异常
发动机停机开关异常
< 喷油器系统 〉
喷油器电磁阀驱动系断线(#1)
喷油器电磁阀驱动系断线(#2)
喷油器电磁阀驱动系断线(#3)
喷油器电磁阀驱动系断线(#4)
喷油器电磁阀驱动系断线(#5)
喷油器电磁阀驱动系断线(#6)
喷油器电磁阀驱动系(轨1)
喷油器电磁阀驱动系(轨1)
供给回路异常
故障诊断代码
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
72
73
76
77
78
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整车及总成(变)型号
调试工艺卡片
重汽欧三电喷发动机故障诊断代码表
调试工艺
工 位 4
电器系统检查调试
工 步
发动机故障检测
故障闪码
故障内容
排气制动辅助输出 对地短路
排气制动辅助输出 对电池短路
QR码数据 出错
QR码数据 定义错误(定义QR码修正不正确)
CPU 故障 监视集成电路故障
系统动作
不亮灯
亮灯,灯返回1
亮灯,灯返回1
故障点
1
1
2
2
3
3
3
37 OUT6对GND短路
37 OUT6对+B短路
QR码数据 出错
QR码数据 定义错误(如40、80、120、140次序错不亮灯,系统无动作
误),量产时不会出现
亮灯,停巡航,停PTO,限油70%,灯返回1 副CPU故障(监测主ECU的计算机)
亮灯,停巡航,停PTO,限油70%,灯返回1
主CPU故障(从副ECU得到故障信号)
亮灯,停巡航,停PTO,限油70%,灯返回1 ECU不断循环检查Flash area
亮灯,灯返回1
不亮灯,停巡航,限油70%
不亮灯,停巡航
不亮灯
亮灯,灯返回1
亮灯,停巡航,灯返回1
亮灯,停巡航,灯返回1
1:计数为0关闭
4:循环结束 踏板为0
当继电器不动作时,而电压大于16V
冷却水温度超上限107℃
NE超3000报警,NE小于2800取消报警
157 CAN1H,158 CAN1L断路或对GND短路
95 CAN2H,96 CAN2L断路或对GND短路
ABS从CAN BUS线上断开
CAN仪表从CAN BUS线上断开
2:循环结束关钥匙
>=5: Always 0
日期
编制(日期) 校对(日期) 审核(日期) 标准化(日期) 会签(日期)
CPU 故障 主CPU故障
闪存区域-检验和错误
主继电器故障 继电器被卡住关5
闭
6 冷却水温度超限 超上限
7 发动机 超出限度
8 CAN1 节点错误
9 CAN2 节点错误
9 ABS从CAN BUS线上断开
9 CAN仪表从CAN BUS线上断开
灯返回: 0:始终为0显示不亮
3:循环结束 发动机再起动
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整车及总成(变)型号
故障
闪码
11
11
12
13
13
14
14
15
16
16
17
17
17
21
23
调试工艺卡片
重汽欧三电喷发动机故障诊断代码表
调试工艺
工 位 4
电器系统检查调试
工 步
发动机故障检测
故障内容
冷却水温传感器 信号太高
冷却水温传感器 信号太低
G传感器 无脉冲
NE传感器 无脉冲
NE和G 无脉冲
燃油水温传感器 信号太高
燃油水温传感器 信号太低
大气压力传感器 信号太低
进气温度传感器 信号太高
进气温度传感器 信号太低
机油压力传感器 信号太高
机油压力传感器 信号太低
机油压力 低
车辆速度传感器 信号故障
PTO踏板 信号太高
系统动作
亮灯,停巡航,灯返回1
亮灯,停巡航,限油70%,灯返回1
亮灯,停巡航,灯返回1
故障点
155 AD7信号线断路
155 AD7信号线对55 A-GND5短路
120 G断路
40 NE+断路
亮灯,停巡航,停FCCB,灯返回1
亮灯,停巡航,停FCCB,停PTO,停排气制动,灯返回40 NE+和120 G同时断路
1
162 AD8信号线断路
亮灯,灯返回1
162 AD8信号线对55 A-GND5短路
亮灯,灯返回1
ECU内部信号线对GND短路
亮灯,灯返回1
亮灯,灯返回1
亮灯,灯返回1
亮灯,停巡航,限油70%,灯返回1
亮灯,停巡航,限油70%,灯返回1
亮灯,停巡航,停PTO,限油70%,踏板限制,灯返回1
亮灯,停巡航,灯返回2
亮灯,停PTO,灯返回1
32 AD16信号线断路
32 AD16信号线对55 A-GND5短路
24 AD12对57 A-VCC4短路
24 AD12断路
发动机机油压力低(通过MPOILTHL_D来确定)
27 VS1输入不断On/Off
23 AD10信号线对65 A-VCC5短路
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总装配厂 调试 车间
整车及总成(变)型号
故障闪码
25
25
26
26
39
39
41
43
44
44
45
46
47
调试工艺卡片
重汽欧三电喷发动机故障诊断代码表
调试工艺
工 位 4
电器系统检查调试
工 步
发动机故障检测
故障内容
预热继电器 输出对地短路
预热继电器 输出断路/对电池短路
车辆电压 电压太高
车辆电压 电压太低
进气压力传感器 超上限
进气压力传感器 超下限
离合器开关 电路故障
巡航开关 电路故障
怠速电位器 信号太高
怠速电位器 信号太低
起动开关 对电池短路
发动机停止开关 卡住被关闭
空档开关 电路故障
系统动作
亮灯,灯返回1
亮灯,灯返回1
亮灯,灯返回1
不亮灯
不亮灯,停巡航,限油70%
不亮灯
亮灯,停巡航,灯返回1
亮灯,停巡航,灯返回1
不亮灯
不亮灯
亮灯,灯返回3
亮灯,(试验中立即停车),灯返回1
亮灯,停巡航,灯返回1
故障点
70 OUT19,71 OUT20对GND短路(预热时)
70 OUT19,71 OUT20断路或对+B短路
内部电压VBB>4V即系统电压>32V
内部电压VBB<1.9V即系统电压<15V
PIM>TBOPH(Map)超上限
PIM<TBOPL(Map)超下限
77 SW27断路(VS>80km/h)
79 巡航 2SW、92 巡航 1SW对+B短路或长时间按住不松开
30 AD14信号线对65 A-VCC5短路
30 AD14信号线断路
48 SW2断路并在48脚对+B短路
50 SW4 On
66 SW9断路(VS>80km/h)
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总装配厂 调试 车间
整车及总成(变)型号
故障闪码
48
48
51
52
53
54
55
56
57
57
57
58
58
58
调试工艺卡片
重汽欧三电喷发动机故障诊断代码表
调试工艺
工 位 4
电器系统检查调试
工 步
发动机故障检测
故障内容
倒档开关 断路/对地短路
倒档开关 对电池短路
喷油器TWV1 输出断路,喷油器线圈断开
喷油器TWV5 输出断路,喷油器线圈断开
喷油器TWV3 输出断路,喷油器线圈断开
系统动作
不亮灯,停巡航
不亮灯,停巡航
亮灯,停巡航,停FCCB,限油70%,灯返回4
亮灯,停巡航,停FCCB,限油70%,灯返回4
亮灯,停巡航,停FCCB,限油70%,灯返回4
故障点
52 SW6断路或对GND短路(此故障取消)
52 SW6对+B短路 (此故障取消)
103 TWV1断路
105 TWV5断路
104 TWV3断路
139 TWV6断路
137 TWV2断路
138 TWV4断路
106、107喷油器COM1 对+B短路
103、104、105 对+B短路
106、107喷油器COM1 对GND短路
103、104、105 对GND短路
106、107喷油器COM1 断路
103、104、105 断路
142、143喷油器COM2 对+B短路
137、138、139 对+B短路
142、143喷油器COM2 对GND短路
137、138、139 对GND短路
142、143喷油器COM2 断路
137、138、139 断路
审核(日期) 标准化(日期) 会签(日期)
喷油器TWV6 输出断路,喷油器线圈断开 亮灯,停巡航,停FCCB,限油70%,灯返回4
喷油器TWV2 输出断路,喷油器线圈断开 亮灯,停巡航,停FCCB,限油70%,灯返回4
喷油器TWV4 输出断路,喷油器线圈断开 亮灯,停巡航,停FCCB,限油70%,灯返回4
喷油器COM1 对电池短路及TWV1、3、5亮灯,停巡航,停FCCB,限油50%,灯返回3
输出对电池短路
喷油器COM1 对地短路及TWV1、3、5输亮灯,停巡航,停FCCB,限油50%,灯返回3
出对地短路
喷油器COM1 输出负载断路及TWV1、3、亮灯,停巡航,停FCCB,限油50%,灯返回3
5负载断路
喷油器COM2 对电池短路及TWV2、4、6亮灯,停巡航,停FCCB,限油50%,灯返回3
输出对电池短路
喷油器COM2 对地短路及TWV2、4、6输亮灯,停巡航,停FCCB,限油50%,灯返回3
出对地短路
喷油器COM2 输出负载断路及TWV2、4、亮灯,停巡航,停FCCB,限油50%,灯返回3
6负载断路
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中国重汽集团济南卡车公司
总装配厂 调试 车间
整车及总成(变)型号
故障
闪码
61
62
63
64
65
66
68
61
65
63
66
62
64
67
67
调试工艺卡片
重汽欧三电喷发动机故障诊断代码表
调试工艺
工 位 4
电器系统检查调试
工 步
发动机故障检测
故障内容
汽缸1燃油系统 故障
汽缸5燃油系统 故障
汽缸3燃油系统 故障
汽缸6燃油系统 故障
汽缸2燃油系统 故障
汽缸4燃油系统 故障
共轨压力 超高上限
1#流动阻尼器 起作用
2#流动阻尼器 起作用
3#流动阻尼器 起作用
4#流动阻尼器 起作用
5#流动阻尼器 起作用
6#流动阻尼器 起作用
共轨压力传感器 信号太低
共轨压力传感器 信号保持中间范围
系统动作
不亮灯,系统无动作
不亮灯,系统无动作
不亮灯,系统无动作
不亮灯,系统无动作
不亮灯,系统无动作
不亮灯,系统无动作
亮灯,停巡航,限油70%,限轨压〈80,灯返回3
不亮灯,系统无动作
不亮灯,系统无动作
不亮灯,系统无动作
不亮灯,系统无动作
不亮灯,系统无动作
不亮灯,系统无动作
故障点
喷油器损坏,不喷油(通过FCCB判断)
喷油器损坏,不喷油(通过FCCB判断)
喷油器损坏,不喷油(通过FCCB判断)
喷油器损坏,不喷油(通过FCCB判断)
喷油器损坏,不喷油(通过FCCB判断)
喷油器损坏,不喷油(通过FCCB判断)
共轨压力超191MPa
阻尼器起作用,喷油器停止供油
阻尼器起作用,喷油器停止供油
阻尼器起作用,喷油器停止供油
阻尼器起作用,喷油器停止供油
阻尼器起作用,喷油器停止供油
阻尼器起作用,喷油器停止供油
121 AD4和132 AD5信号线同时对134
亮灯,停巡航,限油70%,灯返回2,限轨压〈80,
A-GND1短路
亮灯,停巡航,限油70%,灯返回2,限轨压〈80, 传感器损坏,输出电压保持不变
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总装配厂 调试 车间
整车及总成(变)型号
调试工艺卡片
重汽EGR发动机故障诊断代码表
故障
闪码
1-1
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
调试工艺
工 位 4
工 步
电器系统检查调试
发动机故障检测
闪码定义
系统无故障
发动机转速传感器断路
进气温度传感器短路
进气温度传感器断路
水温传感器短路
水温传感器断路
进气压力传感器对地短路或对电源断路
进气压力传感器对地断路或对电源短路
油门传感器对地短路或对电源断路
油门传感器对地断路或对电源短路
预行程传感器对地短路或对电源断路
预行程传感器对地断路或对电源短路
电源电压过高
电源电压过低
涡轮蜗杆卡死或预行程传感器线束故障
电机驱动线路接反
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日期
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第3页
中国重汽集团济南卡车公司
总装配厂 调试 车间
整车及总成(变)型号
调试工艺卡片
HOWO9、A7
调试工艺
工 位 4
电器系统检查调试
工 步
ABS故障诊断
闪码表
第 一 组 闪 码
1、无故障
2、ABS电磁阀导线
3、太大的传感器间隙
4、传感器断/短路
5、传感器信号不稳定
6、齿圈缺陷
7、系统功能
第 二 组 闪 码
1、无故障
1、右前轮
2、左前轮
3、右后轮
4、左后轮
5、第三桥右轮
6、第三桥左轮
1、数据接口
2、ASR阀
第 一 组 闪 码 第 二 组 闪 码
7、系统功能
8、ECU
3、缓速器继电器
4、ABS灯
5、ASR系统布置
6、ASR比例阀/差动阀
7、
1、电压过低
2、电压过高
3、内部故障
4、系统布置错误
5、接地故障
特殊的闪码及解释
闪码 原因
同一桥的左右传感器间隙同7—1 一根轴比另一轴快
时大
ECU进水; 整车电压瞬间过7—3 缓速器继电器断路
高
整车电压低;某个电磁阀地8—1 对角线(1-2)电压低
线断
无闪码 灯回路无负载 灯回路烧
PC诊断 处理方法
检查传感器间隙
进行格式化
进行电路系统检查
ECU报废
日期
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2009.9.28
刘金朝
2009.9.28
位堂杰
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姜 磊
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孙艳薇
2009.9.28
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技术工时
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8 min
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总装配厂 调试 车间
整车及总成(变)型号
调试工艺卡片
学习(标定)过程错误 (诊断)参数
调试工艺
工 位 4
电器系统检查调试
工 步
ABS故障诊断
故障代码及故障描述
0: 无故障
以下故障出现将导致学习过程立即停止
1: 发动机启动前变速箱脱离空挡位置
2: 插分档或选挡或换挡或范围挡的电磁阀输出端故障
3: 插分档或选挡或换挡或范围挡的位置传感器信号不可得
4: 车辆移动(输出轴传感器信号大于0RPM),学习过程中车辆不允许移动的。
5: ECU供电(电源电压)超出正常范围
6: 离合器在最大允许的时间内没有达到分离位置(超时);或者在插分档、选挡和范围挡的标定过程中离合器离开了分离位置;或者在换挡标定过程中离合器离开了分离位置。
7: 离合器在最大允许的时间内没有达到接合位置(超时)
8: 未使用
9: 变速箱类型没有侦测到
10: 如果车辆带手刹:手刹信号不可得或者手刹没有拉下
11: 在要求启动发动机信号之前启动了发动机
12: 最大发动机扭矩信息(从CAN线获得的)不可得或者扭矩值为0
13: 标定过程中要求启动发动机后10秒内发动机没有启动(发动机转速小于450rpm)
14: 发动机转速在标定过程中小于450rpm或者大于1000rpm
15: 未使用
16: 变速箱输入轴转速低在输出轴应该有转速的时候 (传感器故障)
标记
处数
更改文件号
17: 变速箱输入轴转速高在输出轴应该没有转速的时候 (如离合器分离后)和超时终止或变速箱输入轴转速大于1200rpm
18: 离合器标定过程中出错或离合器没有进行标定
19: 未使用
20: 校准表错误
以下故障出现不会立即停止学习过程
21: 插分档、范围挡、选挡或者换挡行程没有达到最小设定要求
22: 开始学习过程的前提条件没有满足:
发动机转速大于0rpm 和/或
输出轴转速大于0rpm 和/或
手刹没有接合(如果安装的话)
签字
日期
标记
处数
更改文件号
签字
日期
编制(日期) 校对(日期) 审核(日期) 标准化(日期) 会签(日期)
罗楠
2009.9.28
刘金朝
2009.9.28
位堂杰
2009.9.28
姜 磊
2009.9.28
孙艳薇
2009.9.28
中国重汽济南卡车公司技术部
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