2024年4月23日发(作者:)

过程控制实施技术 石 油 化 工 自 动 化,2008,5:86 

AUTOMATION IN PETR()_CHEMICAI INDUSTRY 

无极量调节在压缩机中的应用 

高 霞 同 段 

(中国石油股份有限公司辽阳石化分公司炼油厂,辽宁辽阳 l11003) 

摘要:介绍r无极量HydroCOM系统在炼油厂加氢精制装置新氢压缩机上的应用,从Hydr。COM系统的基本配置、控 

制方案、 能效果等几方面内容进行了阐述。 

关键词:无极量HydroCOM系统;往复压缩机;分散控制系统;执行器 

中图分类号:TP272 文献标识码:B 文章编号:1007—7324(2008)05—0086—03 

1 引 言 

C)通过RS一232接口连接1台PC机,可对 

CIU进行组态和检测。 中国石油股份有限公司辽阳石化公司炼油厂 

1.2 Mt/a加氢精制装置新氢压缩机(C一1102C)为 

上海德莱赛兰公司的压缩机。精制装置由4台新 

氢压缩机组成,负责新鲜氢气经三级压缩送至精制 

反应系统,供加氢精制所需要的氢气,其中2台压 

缩机压缩氢气,另外2台备用。2台压缩机压缩氢 

气量远远超过加氢精制装置反应所需氢气量,而压 

d)接收TDC传感器拾取的曲轴转角脉冲信 

号以确定执行器动作的准确时间。 

缩机在原控制系统下是满负荷运行,所以剩余的氢 

气通过压缩机旁路控制阀逐级返回至一级入口,造 

成压缩机能耗大量浪费;此外,在原有控制方案下, 

操作工需要根据反应系统的压力频繁调整压缩机 

返回控制阀与反应系统进气阀的开度,增加了操作 

的难度。为克服上述两个缺点,2006年11月将其 

中1台压缩机(C一1102C)流量控制改为贺尔碧格 

公司的HydroCOM无级气量调节系统。 

2 HydroOOM系统的基本配置 

液压油站 

图1 HydroCOM系统的基本配置 

2.2执行器(HA) 

HydroCOM系统是专门为往复式压缩机开发 

的无级气量调节系统口]。在压缩机每个工作循环 

的压缩过程中,通过该系统所带液压执行器强制延 

HA是一组通过卸荷器对气阀产生作用的部 

件总和。由液压油站(HU)提供实现该动作功能 

所需的压力,CIU进行控制,EPS提供电源,图2 

迟关闭入口气阀,气缸中的一部分气体回流到吸气 

室中;人口气阀关闭以后,气缸中的剩余气体开始 

正常压缩。图1是改造HydroCOM系统的基本配 

为执行器的功能简图。根据电磁阀的不同位置,执 

行器的液压活塞承受从液压装置中传递的压力或 

大气压力(常压),内置的小活塞通过顶杆驱动入口 

置图,它主要由以下几部分组成。 

2.1 计算机接口单元(CIU) 

CIU起到连接HydroCOM系统和DCS的作 

用。CIU具有如下功能。 

阀卸荷器。在压缩机缸内气体处于进气回流过程 

时,对应地该止回阀关闭使液压缸内压力得以建立, 

从而顶开入口气阀。止回阀下游容积的压力和转换 

阀泄压口上游的压力大于液压装置产生的压力。 

a)将DCS输出的1、2、3级控制器的模拟电 

流信号转化成作用于1、2、3级入口气阀的启与闭 

的时间信号。 

收稿日期:2008—05—28。 

b)将液压执行机构HA反馈的阀腔温度传递 

到DCS,更多的传输信号,如待机、报警、出错及仿 

真等信号均通过CIU传输到DCS上。 

作者简介:高霞(1 968~),女,辽宁辽阳人,1992年毕业于辽 

宁工学院自动化系工业自动化仪表专业,本科学历。现任中国石油 

辽阳石化分公司炼油厂仪表车间工程师。 

第5期 高 霞.无极量调节在压缩机中的应用 

图2执行器单元的功能 

2.3 液压油站(HU) 

HU提供高液压油向HA提供动力。安装于 

油箱内的齿轮泵将液压油升压至10.0 MPa,在液 

压油供油及回油管路上均安装有隔膜蓄能器。 

HU油压、油温在DCS上显示,设置油压低、油温 

高、油位低报警,并设置油压低低联锁。 

2.4上死点传感器(TDC) 

在HydroCOM系统中,TDC传感器传递活塞 

在气缸中的即时位置。在TDC和CIU之问的电 

脉冲由隔离放大器隔离和传递。TDC信号传入 

CIU进行处理后与从DCS来的1,2,3级控制器的 

信号进行计算,然后由现场总线传于执行器以控制 

吸气阀的实际启闭时间。 

2.5分散型控制系统(DOS) 

D( 中的PID调节器根据现场压缩机的3级 

排气压力和级问压力信号计算输出4~20 mA的标 

准电流控制信号,CIU接收此电流信号转换为1, 

2,3级执行器的控制信号。此外整个HydroCOM 

系统的控制画面及报警信息、CIU出错及HU油压 

低低的情况下联锁关闭HU。均由DCS组态实现。 

3 HydroCOM系统的控制方案 

3.1基本控制方案 

HydroCOM与现有DCS在软件上实现了有 

机的融合,因此,现有的控制程序没有改变,用的还 

是以前的控制变量和控制信号。HydroCOM的控 

制将会通过分离现有控制信号实现,一个信号去旁 

通阀,另一个信号去CIU的各级。 

此次改造只是将原C一1102C 1台压缩机增加 

HydroCOM系统,故在系统改造必须做到_1]:由 

于该压缩机用于向精制反应系统输送氢气以满足 

反应系统所需氢气,故将高压分离器压力PIC一 

3115定为HydroCOM系统的主控制变量,而不是 

直接控制压缩机三段出El压力;为方便操作, 

HydroCOM系统设置了手动操作、自动操作及系 

统切除功能。 

3.2 HydroOOM系统的逻辑控制 

对于此次改造,其逻辑控制有如下要求。 

a)压缩机C一1102C运行时,旁路控制阀仍然 

起流量调节作用。 

b)当c一1102C运行时,旁路控制阀全关,压 

缩机流量由HydroCOM系统调节,调节范围0~ 

100 ;且当C一1102C出现突发故障时旁路阀应立 

即全开。 

c)HydroCOM系统运行时当“CIU出错”、 

“油压低低”时应停止HU。 

d)C一1102C启动时应零负荷,停机时也应先 

将负荷降到零,然后停主电机。 

e)HydroCOM系统及原压缩机控制系统要 

求的开停机程序由逻辑控制程序实现,以确保压缩 

机开、停机过程的安全。基于以上控制要求,对 

HydroCOM系统采取如图3所示的控制逻辑。 

图3 HydroCOM系统逻辑控制 

3.3复式压缩机回流省功的原理 

如图4所示,在压缩机的活塞往复运动中,当 

气缸进气终了时,进气阀的阀片在执行机构作用 

下仍被卸荷器强制地保持开启状态,压缩过程并 

不沿原压缩曲线由位置C到位置D,而是先由位 

置c到达位置Cr,此时原吸人气缸中的部分气体 

经被顶开的进气阀回流到进气管而不被压缩;待 

活塞运动到特定的位置Cr(对应所要求的气量) 

时,执行机构使顶开进气阀片的强制外力消失,进 

气阀片回落到阀座上而关闭,气缸内剩余的气体开 

始被压缩,压缩过程开始沿着位置Cr到达位置 

Dr。气体达到额定排气压力后从排气阀排出,容 

积流量减少。这种调节方法的优点是压缩机的指 

石油化工自动化 

示功消耗与实际容积流量成正比,是一种简单高效 

的压缩机流量调节方式。这就是压缩机的“回流省 

功”原理。 

较100 负荷节电17 592 kW・h。按每度电0.50 

元人民币计算,日节约成本8 795.7元,年节约成 

本321.3万元。 

5 结束语 

HydroCOM系统投用后,已经运行两年左右。 

≮ 

现精制装置反应系统压力自动控制压缩机负荷,将 

原内操频繁调整压缩机返回控制阀的工作省去,极 

大地优化了操作,降低了操作工的劳动强度。此 

世tt 

外,HydroCOM系统投用后,压缩机的整个控制系 

统更趋合理,各项状态参数更稳定,使得压缩机的 

图4 回流省功原理 

运行更加平稳。可实现压缩机流量0~100 无级 

可调,其0~20 用于压缩机的无冲击开机、换机 

4节能效果 

或停机;另外,HydroCOM系统的整体配置有待优 

化,以更好满足装置平稳运行的需要。 

参考文献: 

1胨亚维,赵国柱,刘旭光.进[]蒸汽透乎空压机控制系统的改 

进.石油化工自动化,2007,(1):87~88 

在HydroCOM系统投用后,加氢精制装置进 

料量为92 的工况下,压缩机的负荷为60 ,节能 

效果十分显著。在加氢精制装置现有负荷下,c一 

1102C负荷为60 ,其日耗电量为45 576 kW・h, 

武汉石化与中控成功召开DOS国产化 

攻关技术研 讨会 

8月12 13 Et,在浙江中控技术股份有限公司总工程师熊菊秀、行业业务总 

监中屠久洪的带领下,由公司研发、工程、质量、营销组成的专家团队共15人赴中 

国石油化工股份有限公司武汉分公司(简称武汉石化),与武汉石化副总工程师朱 

晓明,各职能处室负责人,武汉石化设计院设计人员,常减压蒸馏、延迟焦化、硫磺 

回收和加氢等生产装置车间主任及技术人员,检安公司DCS维护人员近2O人共 

聚一堂,成功召开了国产化DCS攻关技术研讨会。 

在武汉石化8 Mt/a油品质量升级项目中,中控打破国外DCS长期垄断,将第 

套国产DCS应用于石化大型主装置,具有里程碑式的意义。此次研讨会是中控DCS在武汉石化常减压蒸馏、延迟焦化、 

从项目实施开始,武汉石化有关应用技术专家和中控的服务团队一起,从工程应用的角度对中控DCS在一些应用操 

硫磺回收等装置上成功投运数月的背景下召开。 

作的便捷性及功能等方面提出了许多具体的改进意见,中控积极响应用户需求,及时进行改进,大大提升了用户对系统操 

作的满意度,也进一步完善了产品。研讨会上,双方对该项目实施以来的应用经验进行了总结,对产品、技术已经完成的改 

进及随后还需进一步完善的细节进行了探讨,以更好地满足大型石化用户为其提供全方位需求的产品和服务,为中控产品 

进一步改进完善、精益求精明确了目标。 

会上,朱晓明副总对中控DCS投运以来的应用效果,及中控服务团队的工程实施质量、专业水平和服务意识给予了极 

高的评价。 

熊菊秀代表中控对武石化坚定走国产化道路,并在此进程中给予中控的大力支持表示了感激之情。她表示中控对圆满 

完成武石化项目具有充分的信心,并会继续满足用户提出的需求,努力使中控的控制系统从各方面均可与国外系统媲美。 

研讨会期间,中控人员还深人生产一线,走访了相关装置车间,充分听取一线操作人员和工程师的建议和意见,探讨软 

件与国外系统的对比特点,解决实际操作过程中的具体问题,充分表现了中控追求细节完美的态度。 

武汉石化副经理张涧说:“在武石化8 Ma/t炼油项目实施中,已经开车的装置采用中控的DCS都一次性安装、调试、开 

车成功,是少数几个没有让厂方多操心的分项工程。中控无论从项目进度、工程施工、产品和服务上均做到了让用户放 

心。”在已有几千套系统安全稳定运行的基础上,中控再次用实际行动为用户提供了保证。 

此次研讨会的成功举行为双方加强了解、增进友谊,将DCS国产化推向纵深打下了良好基础。 

浙江中控技术股份有限公司