2024年4月23日发(作者:)
过程控制实施技术 石 油 化 工 自 动 化,2008,5:86
AUTOMATION IN PETR()_CHEMICAI INDUSTRY
无极量调节在压缩机中的应用
高 霞 同 段
(中国石油股份有限公司辽阳石化分公司炼油厂,辽宁辽阳 l11003)
摘要:介绍r无极量HydroCOM系统在炼油厂加氢精制装置新氢压缩机上的应用,从Hydr。COM系统的基本配置、控
制方案、 能效果等几方面内容进行了阐述。
关键词:无极量HydroCOM系统;往复压缩机;分散控制系统;执行器
中图分类号:TP272 文献标识码:B 文章编号:1007—7324(2008)05—0086—03
1 引 言
C)通过RS一232接口连接1台PC机,可对
CIU进行组态和检测。 中国石油股份有限公司辽阳石化公司炼油厂
1.2 Mt/a加氢精制装置新氢压缩机(C一1102C)为
上海德莱赛兰公司的压缩机。精制装置由4台新
氢压缩机组成,负责新鲜氢气经三级压缩送至精制
反应系统,供加氢精制所需要的氢气,其中2台压
缩机压缩氢气,另外2台备用。2台压缩机压缩氢
气量远远超过加氢精制装置反应所需氢气量,而压
d)接收TDC传感器拾取的曲轴转角脉冲信
号以确定执行器动作的准确时间。
缩机在原控制系统下是满负荷运行,所以剩余的氢
气通过压缩机旁路控制阀逐级返回至一级入口,造
成压缩机能耗大量浪费;此外,在原有控制方案下,
操作工需要根据反应系统的压力频繁调整压缩机
返回控制阀与反应系统进气阀的开度,增加了操作
的难度。为克服上述两个缺点,2006年11月将其
中1台压缩机(C一1102C)流量控制改为贺尔碧格
公司的HydroCOM无级气量调节系统。
2 HydroOOM系统的基本配置
液压油站
图1 HydroCOM系统的基本配置
2.2执行器(HA)
HydroCOM系统是专门为往复式压缩机开发
的无级气量调节系统口]。在压缩机每个工作循环
的压缩过程中,通过该系统所带液压执行器强制延
HA是一组通过卸荷器对气阀产生作用的部
件总和。由液压油站(HU)提供实现该动作功能
所需的压力,CIU进行控制,EPS提供电源,图2
迟关闭入口气阀,气缸中的一部分气体回流到吸气
室中;人口气阀关闭以后,气缸中的剩余气体开始
正常压缩。图1是改造HydroCOM系统的基本配
为执行器的功能简图。根据电磁阀的不同位置,执
行器的液压活塞承受从液压装置中传递的压力或
大气压力(常压),内置的小活塞通过顶杆驱动入口
置图,它主要由以下几部分组成。
2.1 计算机接口单元(CIU)
CIU起到连接HydroCOM系统和DCS的作
用。CIU具有如下功能。
阀卸荷器。在压缩机缸内气体处于进气回流过程
时,对应地该止回阀关闭使液压缸内压力得以建立,
从而顶开入口气阀。止回阀下游容积的压力和转换
阀泄压口上游的压力大于液压装置产生的压力。
a)将DCS输出的1、2、3级控制器的模拟电
流信号转化成作用于1、2、3级入口气阀的启与闭
的时间信号。
收稿日期:2008—05—28。
b)将液压执行机构HA反馈的阀腔温度传递
到DCS,更多的传输信号,如待机、报警、出错及仿
真等信号均通过CIU传输到DCS上。
作者简介:高霞(1 968~),女,辽宁辽阳人,1992年毕业于辽
宁工学院自动化系工业自动化仪表专业,本科学历。现任中国石油
辽阳石化分公司炼油厂仪表车间工程师。
第5期 高 霞.无极量调节在压缩机中的应用
图2执行器单元的功能
2.3 液压油站(HU)
HU提供高液压油向HA提供动力。安装于
油箱内的齿轮泵将液压油升压至10.0 MPa,在液
压油供油及回油管路上均安装有隔膜蓄能器。
HU油压、油温在DCS上显示,设置油压低、油温
高、油位低报警,并设置油压低低联锁。
2.4上死点传感器(TDC)
在HydroCOM系统中,TDC传感器传递活塞
在气缸中的即时位置。在TDC和CIU之问的电
脉冲由隔离放大器隔离和传递。TDC信号传入
CIU进行处理后与从DCS来的1,2,3级控制器的
信号进行计算,然后由现场总线传于执行器以控制
吸气阀的实际启闭时间。
2.5分散型控制系统(DOS)
D( 中的PID调节器根据现场压缩机的3级
排气压力和级问压力信号计算输出4~20 mA的标
准电流控制信号,CIU接收此电流信号转换为1,
2,3级执行器的控制信号。此外整个HydroCOM
系统的控制画面及报警信息、CIU出错及HU油压
低低的情况下联锁关闭HU。均由DCS组态实现。
3 HydroCOM系统的控制方案
3.1基本控制方案
HydroCOM与现有DCS在软件上实现了有
机的融合,因此,现有的控制程序没有改变,用的还
是以前的控制变量和控制信号。HydroCOM的控
制将会通过分离现有控制信号实现,一个信号去旁
通阀,另一个信号去CIU的各级。
此次改造只是将原C一1102C 1台压缩机增加
HydroCOM系统,故在系统改造必须做到_1]:由
于该压缩机用于向精制反应系统输送氢气以满足
反应系统所需氢气,故将高压分离器压力PIC一
3115定为HydroCOM系统的主控制变量,而不是
直接控制压缩机三段出El压力;为方便操作,
HydroCOM系统设置了手动操作、自动操作及系
统切除功能。
3.2 HydroOOM系统的逻辑控制
对于此次改造,其逻辑控制有如下要求。
a)压缩机C一1102C运行时,旁路控制阀仍然
起流量调节作用。
b)当c一1102C运行时,旁路控制阀全关,压
缩机流量由HydroCOM系统调节,调节范围0~
100 ;且当C一1102C出现突发故障时旁路阀应立
即全开。
c)HydroCOM系统运行时当“CIU出错”、
“油压低低”时应停止HU。
d)C一1102C启动时应零负荷,停机时也应先
将负荷降到零,然后停主电机。
e)HydroCOM系统及原压缩机控制系统要
求的开停机程序由逻辑控制程序实现,以确保压缩
机开、停机过程的安全。基于以上控制要求,对
HydroCOM系统采取如图3所示的控制逻辑。
图3 HydroCOM系统逻辑控制
3.3复式压缩机回流省功的原理
如图4所示,在压缩机的活塞往复运动中,当
气缸进气终了时,进气阀的阀片在执行机构作用
下仍被卸荷器强制地保持开启状态,压缩过程并
不沿原压缩曲线由位置C到位置D,而是先由位
置c到达位置Cr,此时原吸人气缸中的部分气体
经被顶开的进气阀回流到进气管而不被压缩;待
活塞运动到特定的位置Cr(对应所要求的气量)
时,执行机构使顶开进气阀片的强制外力消失,进
气阀片回落到阀座上而关闭,气缸内剩余的气体开
始被压缩,压缩过程开始沿着位置Cr到达位置
Dr。气体达到额定排气压力后从排气阀排出,容
积流量减少。这种调节方法的优点是压缩机的指
石油化工自动化
示功消耗与实际容积流量成正比,是一种简单高效
的压缩机流量调节方式。这就是压缩机的“回流省
功”原理。
较100 负荷节电17 592 kW・h。按每度电0.50
元人民币计算,日节约成本8 795.7元,年节约成
本321.3万元。
5 结束语
HydroCOM系统投用后,已经运行两年左右。
≮
现精制装置反应系统压力自动控制压缩机负荷,将
原内操频繁调整压缩机返回控制阀的工作省去,极
大地优化了操作,降低了操作工的劳动强度。此
世tt
外,HydroCOM系统投用后,压缩机的整个控制系
统更趋合理,各项状态参数更稳定,使得压缩机的
图4 回流省功原理
运行更加平稳。可实现压缩机流量0~100 无级
可调,其0~20 用于压缩机的无冲击开机、换机
4节能效果
或停机;另外,HydroCOM系统的整体配置有待优
化,以更好满足装置平稳运行的需要。
参考文献:
1胨亚维,赵国柱,刘旭光.进[]蒸汽透乎空压机控制系统的改
进.石油化工自动化,2007,(1):87~88
在HydroCOM系统投用后,加氢精制装置进
料量为92 的工况下,压缩机的负荷为60 ,节能
效果十分显著。在加氢精制装置现有负荷下,c一
1102C负荷为60 ,其日耗电量为45 576 kW・h,
武汉石化与中控成功召开DOS国产化
攻关技术研 讨会
8月12 13 Et,在浙江中控技术股份有限公司总工程师熊菊秀、行业业务总
监中屠久洪的带领下,由公司研发、工程、质量、营销组成的专家团队共15人赴中
国石油化工股份有限公司武汉分公司(简称武汉石化),与武汉石化副总工程师朱
晓明,各职能处室负责人,武汉石化设计院设计人员,常减压蒸馏、延迟焦化、硫磺
回收和加氢等生产装置车间主任及技术人员,检安公司DCS维护人员近2O人共
聚一堂,成功召开了国产化DCS攻关技术研讨会。
在武汉石化8 Mt/a油品质量升级项目中,中控打破国外DCS长期垄断,将第
一
套国产DCS应用于石化大型主装置,具有里程碑式的意义。此次研讨会是中控DCS在武汉石化常减压蒸馏、延迟焦化、
从项目实施开始,武汉石化有关应用技术专家和中控的服务团队一起,从工程应用的角度对中控DCS在一些应用操
硫磺回收等装置上成功投运数月的背景下召开。
作的便捷性及功能等方面提出了许多具体的改进意见,中控积极响应用户需求,及时进行改进,大大提升了用户对系统操
作的满意度,也进一步完善了产品。研讨会上,双方对该项目实施以来的应用经验进行了总结,对产品、技术已经完成的改
进及随后还需进一步完善的细节进行了探讨,以更好地满足大型石化用户为其提供全方位需求的产品和服务,为中控产品
进一步改进完善、精益求精明确了目标。
会上,朱晓明副总对中控DCS投运以来的应用效果,及中控服务团队的工程实施质量、专业水平和服务意识给予了极
高的评价。
熊菊秀代表中控对武石化坚定走国产化道路,并在此进程中给予中控的大力支持表示了感激之情。她表示中控对圆满
完成武石化项目具有充分的信心,并会继续满足用户提出的需求,努力使中控的控制系统从各方面均可与国外系统媲美。
研讨会期间,中控人员还深人生产一线,走访了相关装置车间,充分听取一线操作人员和工程师的建议和意见,探讨软
件与国外系统的对比特点,解决实际操作过程中的具体问题,充分表现了中控追求细节完美的态度。
武汉石化副经理张涧说:“在武石化8 Ma/t炼油项目实施中,已经开车的装置采用中控的DCS都一次性安装、调试、开
车成功,是少数几个没有让厂方多操心的分项工程。中控无论从项目进度、工程施工、产品和服务上均做到了让用户放
心。”在已有几千套系统安全稳定运行的基础上,中控再次用实际行动为用户提供了保证。
此次研讨会的成功举行为双方加强了解、增进友谊,将DCS国产化推向纵深打下了良好基础。
浙江中控技术股份有限公司


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