2024年5月4日发(作者:)

术挖潜改进木 

莱芜天元KZONAr.8700/6000/370型空分设备改造 

田现德,沈荣,朱圣华,郭元刚 

271126) (莱芜天元气体有限公司,山东省莱芜市钢城区棋山大街东首

摘要:针对莱芜天元5 KZONAr 870O/6000/370型空分设备存在的过冷器阻力大、空气增压 

机控制系统老化和放空阀内漏等问题,实施氮气、污氮气管路系统,以及空气增压机控制系统的 

改造,增加加工空气量,降低上塔操作压力,提高了氧、氩的产品产量。简介空分设备需改进的 

方面,阐述改造方案及其可行性分析和具体的实施过程。 

关键词:空分设备;过冷器;管道改造;空气增压机 

中图分类号:TQ116.11 文献标识码:B 

Reform of Laiwu Tianyuan Model KZONArd700/6000/370 air separation plant 

Tian Xiande,Shen Rong,Zhu Shenghua,Guo Yuangang 

(Laiwu Tianyuan Gas Co.,Ltd.,East end of Qishan Road,Gangcheng District,Laiwu 271126, 

Shandong,P.R.China) 

Abstract:In consideration of excessively high resistance of sub—cooler,aging of air booster control system and 

inner leakage of venting valve in Laiwu Tianyuan Gas Model KZONAr一8700/6000/37O air separation plant.the 

pipeline system of gaseous nitrogen and waste gaseous nitrogen,and the air booster control system are reformed,the 

processing air volume and output of product the oxygen and argon are increased,and the operation pressure in 

upper tower in decreased.The issues to be improved for the air separation plant are briefed,and the reform 

scheme,and its feasibility analysis and implementation process are described. 

Keywords:Air separation plant;Sub—cooler;Pipelines reform;Air booster 

1空分设备简介 

莱芜天元气体有限公司(以下简称:莱芜天 

元)5 KZONAr一8700/6000/370型空分设备,是由 

四川空分设备(集团)有限责任公司设计、制造 

压后的空气在主换热器中被冷却后,经节流送人下 

塔下部,另一股经主换热器降温后进人透平膨胀机 

膨胀端膨胀,之后进人下塔参与精馏;使用规整填 

料上塔、粗氩塔和精氩塔,实现全精馏制氩;采用 

中压液氧泵对主冷中的液氧加压后在主换热器中复 

热汽化,然后向外输送氧气。其工艺流程如图1 

所示。 

的内压缩流程空分设备,采用分子筛常温吸附净 

化,中压克劳特循环制冷;空气增压机出口增压空 

气分为两股,一股进入透平膨胀机增压端增压,增 

收稿日期:2011-06-06;修回日期:2012-01-08 

作者简介:田现德,男,1970年生,1992年毕业于浙江大学制冷与低温技术专业,现为莱芜天元气体有限公司生产副 

经理。 

51・ 

图1 莱芜天元KZONAr名7O0/6O00/370型空分设备流程简图 

1一空气增压机2一增压透平膨胀机3一主换热器4一过冷器5一下塔6一主冷7一上塔 

8~中压液氧泵9一粗氩I塔10一粗氩Ⅱ塔11一精氩塔12一氮压机 

5 KZONAr.8700/6000/370型空分设备的加工 

空气量为45000 ITI /h,其主要设计参数见表1。 

表1 5 KzONAr书7OO/6OO0/370型空分设备主要设计参数 

产品 氧气产量 氮气产量 液氧产量 

/(Ill /h) /(m /h) /(nl /h) 

8970 

8370 

6000 

6OO0 

300 

900 

统亦无法正常投入,导致氧气产量始终在7000 ITI /h 

左右徘徊。随后分别测量过冷器前、后,以及出主 

换热器的氮气和污氮气通道压力(统计数据见表 

2),并对影响系统的其他因素也做了相应检查。 

表2空分设备过冷器前、后以及出主换热器 

的氮气、污氮气通道压力 

单位:kPa 

项 目 

过冷器前压力 

过冷器后压力 

液氩产量 

/(m /h) 

370 

370 

≤2×10~O2, 

工况1 

工况2 

纯度 99.6% ≤lO×1O一 0, 99.7% 

污氮气通道 

5O(AE5) 

19(AE7) 

7(PIC-104) 

氮气通道 

48(AE6) 

33(AE8) 

8(PI-103) 

≤2×10一 N, 

出冷箱压力 2.5 MPa lO kPa 80 kPa 120 kPa 

2存在的问题 

空分设备投入运行后,因珠光砂进入了过冷器 

出主换热器压力 

过冷器前后压差 31 15 

的污氮气通道,在2004年第一次更换了过冷器。 

2007年因过冷器的污氮气通道阻力大,再次更换 

由表2可以看出,过冷器污氮气通道阻力达 

31 kPa,远远大于8~15 kPa的正常状态。通过减 

了过冷器。由于多套21000 ITI /h空分设备建成投 

产和钢铁市场需求发生变化,5 KZONAr一8700/ 

6000/370型空分设备在2008至2009年间断运行了 

约8个月。在设备重新启动后,即发现其返流污氮 

小加工空气旁通量的试验发现:在关闭污氮气进水 

冷塔阀门的情况下,进人分子筛吸附器的再生污氮 

气流量不足4000 1TI。/h,无法满足分子筛加温再生 

的需要。污氮气通道阻力较大、污氮气流量不足是 

出现上述问题的关键因素,同时还存在空气增压机 

控制系统老化、放空阀泄漏等问题。 

量无法满足分子筛加温再生的要求,使加工空气旁 

通进入污氮管路的气量不能减少;并且上塔压力较 

高(达54 kPa以上),精馏工况很难建立,制氩系 

52・ 

3改造方案和实施 

3.1 改造方案的提出 

件不能升级。决定采用西门子公司的s7.300 PLC 

系统,实现全中文操作界面,并达到工艺要求的控 

制功能。 

(1)为改变返流污氮气流量低、加工空气旁 

通人污氮管路的气量不能减少的现状,拟使用产品 

氮气来替代污氮气对分子筛进行加温再生。 

(2)空气增压机采用的控制系统严重老化, 

个别通道已损坏,且硬件版本比较低,控制系统软 

3.2改造方案的可行性分析 

(1)对分子筛吸附器在不同工作阶段的工艺 

参数进行统计(见表3),以分析利用氮气对分子 

筛进行加温再生的可行性。 

表3分子筛吸附器的工艺参数统计 

加温阶段 吹冷阶段 

参数 

初期 中期 

53.5 

平均 

末期 

57.1 54.93 

平均 

初期 

55.1 

中期 

53 

末期 

54.2 54.1 上塔压力/kPa 54.2 

污氮气出冷箱压力/kPa 

氮气出冷箱压力/kPa 

污氮气与氮气压差/kPa 

氧气产量/(m /h) 

9.7 

6.3 

3.4 

7198 

7.9 

6.5 

1.4 

6742 

l0.6 

9.6 

1 

6959 

9.267 

7.467 

1.8 

6966 

7.7 

6.8 

0.9 

6711 

8 

5.8 

2.2 

7lO6 

8.7 

7.8 

0.9 

6977 

8.133 

6.8 

1.333 

6931 

由表3可知:在加温阶段,污氮气与氮气压差 

约为1.8 kPa;在吹冷阶段,污氮气与氮气压差约 

为1.3 kPa,而在此过程中上塔的压力均没有超过 

3.3具体实施过程 

3.3.1 氮气和污氮气管路改造 

将出主换热器的氮气管道与进分子筛吸附器的 

污氮气管道进行“T”接,并加装一只DN500 mm 

57.1 kPa,这就使得利用部分氮气进行分子筛加温 

再生成为可能。在目前情况下,由于氮气出装置压 

力较低,可通过减小产品氮气去水冷塔阀的开度来 

的遥控气动蝶阀,以便进行调整和有效切断。在进 

分子筛吸附器的污氮气管道上加装一只DN450 mm 

的手动蝶阀,同时增加一根污氮气去水冷塔的管道 

(qb377 mm×6 mm),并在此管道上加装一只 

DN350 mlTl的手动蝶阀。改造后的氮气、污氮气管 

路流程如图2所示。 

增压机 

机 

用IrLT 

调整,使其满足分子筛加温再生的需要。由此可能 

带来的负面影响是上塔压力升高,但是污氮气直接 

进入水冷塔,流量会增大,从而使上塔压力有所 

降低。 

图2 改造后的氮气、污氮气管路流程示意图 

53・ 

3.3.2 空气增压机控制系统改造 

象,加之新增设的污氮气进水冷塔管、阀的使用, 

使污氮气流量也有所增加。 

经过优化调整,空分设备的运行工况稳定,制 

氩系统工况也趋于正常,在液氧产量有所增加的前 

提下,氧气产量也从7000 m /h增加到8200 in /h 

以上,液氩产量从不足220 m。/h的断续取出,变 

为改造后的连续生产,产量达到300 m。/h左右; 

同时,上塔压力降至52 kPa以下,而空压机的排 

气压力由改造前的515 kPa下降至508 kPa,其电机 

根据PLC系统改造的要求,完成了部分现场 

仪表的改造:拆除旧控制盘内的硬件及线路、安装 

并固定PLC系统控制柜、安装端子排、铺设信号 

电缆、安装硬件和控制附件等,进行系统上电测 

试、通信调试、控制程序下装、I/0点调试、阀门 

动作调试和设备联锁报警调试等工作,更换了存在 

内漏的放空阀。然后启动空气增压机进行喘振试 

验,并进行控制系统的动态调试,解决进口导叶和 

放空阀的动作不匹配问题,实现了一键式加(卸) 功率同比减小了约300 kW,氧气电耗显著降低。 

载操作、自动恒压调节、历史趋势画面等控制 

5结束语 

功能。 

此次改造,成功地解决了5 KZONAr一8700/ 

4改造效果 

6000/370型空分设备存在的过冷器阻力大、空气 

改造工作完成后,2010年5月空分设备开车 

增压机控制系统老化和放空阀内漏等问题,取得了 

送氧。对管路中各阀门进行的调整试验和空分设备 

满意的效果,但其产能尚未达到设计指标,仍然存 

段时间的运行,说明改造取得了预期效果:部分 

在改进的空间。今后将进一步优化系统工况,不断 

氮气进入分子筛吸附器后,能够满足分子筛加温再 

提升操控水平,通过探索和调整,提高空分设备运 

生的需要;关闭空气旁通到污氮气管路的阀门,使 

行的经济性,为企业和社会创造更多的效益。 

进入装置的加工空气量大幅增加,还消除了由于空 

气节流使污氮气进入空气管道而引起的通道气阻现 

※ ※ 

※ 

空气化工与陕西未来能源化工签署长期供气合同 

美国空气化工产品公司(以下简称:空气化工)2011 

以上煤间接液化制油工业及二甲醚等示范装置,具体产品 

年12月15日宣布,已与陕西未来能源化工有限公司签署 

方案为柴油、石脑油、液化石油气、特种蜡及二甲醚等化 

了一份长期供气合同,将在陕西榆林市建造并运营一座现 

工产品。 

场空气分离工厂。该合同是迄今为止授予工业气体公司的 

美国空气化工产品公司是世界上气体分离技术的领导 

全球最大的空分设备现场供气订单。新建空气分离工厂包 者。该公司全球董事长兼总裁John McGlade对此次与兖矿 

括4套大型空分设备,每天可为陕西未来能源化工有限公 

的合作非常乐观,他表示将把空气化工产品公司最优秀的 

司的榆横煤洁净综合利用示范项目提供12000 t氧气以及吨 

技术和经验运用到合作项目上来,把项目做好。 

量级的氮气和压缩干燥空气,计划于2014年投入运行。 

兖矿集团党委书记、董事长王信在签约仪式上介绍说, 

陕西未来能源化工有限公司由兖矿集团、兖州煤业与 

兖矿集团现已形成省内3个煤化工园区及外部贵州、陕西 

陕西延长石油有限公司三方共同出资组建,于2011年2月 

榆林、新疆、内蒙古鄂尔多斯、澳大利亚、加拿大6个基 

正式注册成立,注册资本为54亿元人民币,其中兖矿集团 

地的产业格局。空分设备是煤洁净综合利用示范项目的重 

出资50%,兖州煤业与陕西延长石油有限公司各出 

要装置之一,兖矿集团与空气化工产品公司开展合作,对 

资25%。 

于促进榆横煤洁净综合利用示范项目建设、实现双方合作 

榆横煤洁净综合利用示范项目规划实行煤气油及化工 共赢将产生积极而深远的影响。 

产品联产。产品规模为年产1000万t煤炭;一期100万t 

54・