2024年6月4日发(作者:)
永磁同步变频调速一体机在带式输送机
上的应用概述
摘要:煤矿带式输送机是保证煤矿高产高效的主要运输设备之一,其运行质
量和效率决定了矿井安全生产的效率和企业效益。传统的输送机驱动方式有:
(1)电机+耦合器+减速机驱动,(2)电机+液黏软启动+减速机;(3)电机
+CST减速箱等驱动方式。上述的三种驱动方式都存在传动方式复杂、传动效率低、
维护工作量大、智能化程度低的问题,不符合国家绿色、高效智慧矿山的发展战
略。随着永磁材料技术的进步,永磁同步变频直驱技术在带式输送机广泛应用,
相较于传统的驱动方式,永磁直驱系统具有传动结构简单、传动效率高、免维护
等优点,契合绿色环保、安全高效的智慧化矿山发展方向,值得推广应用。
1 带式输送机对驱动装置及控制系统的基本要求
驱动装置是带式输送机的动力来源,电动机作为驱动装置的动力源通过联轴
器与减速机连接,带动传统滚筒转动,使传送带运动。为了减缓电动机启动阶段
对输送机的冲击,通过耦合器、软启动器或CST减速机来缓冲冲击,此类传动方
式单纯从传动的角度确实能够满足驱动需要,但是随着技术的发展进步,我们对
传动的要求不再局限于物料的运输,更是赋予了新的时代特征,我们希望输送机
的传动能满足以下的基本要求。
(1)传动装置具有优异的起动特性,既要实现平滑软启
动减少对设备的冲击,同时还要满足重载起动需要,确保输
送机再重载条件下的平滑起动。
(2)传动装置有良好的调速性能,根据不同负载工况实
现自动调速功能,达到节能降耗,减少磨损的效果。
(3)传动装置有很好的多机功率平衡调节能力,实现多
机传动的均衡出力。
(4)传动装置有较高的传动效率,实现高效节能。
(5)传动装置技术先进,有完善的数据监测和保护功能,
满足智能化和自动化的监控需要。
(6)传动装置维护量小,满足减员增效的目的。
2 永磁变频一体机驱动系统的组成
近年来,变频调速技术的发展很好的符合了前文中所说的
输送机对传动装置的要求,像平滑软启动、重载起动、多机
动态功率平衡调节,智能化监测等。但是在提高传动效率,
降低维护量方面无有效改善。永磁一体机很好的弥补了常规
变频驱动的缺陷,永磁一体机驱动带式输送机,电机通过多
极化设计实现了永磁直驱,省掉了减速机和耦合器,简化了
传动形式,提高了传动效率,省掉了减速机的定期维护,达
到了免维护的目的。永磁一体机驱动带式输送机主要有永磁
一体机,一体机控制箱,水冷系统组成。整个的驱动系统如
下图1所示。
图1 永磁变频一体机驱动示意图
驱动系统简介:永磁一体机通过蛇簧联轴器与传动滚筒连
接,省掉中间的减速机构,实现永磁直驱;可编程控制箱通
过高速CAN总线与永磁一体机连接,实现永磁一体机运行状
态、数据采集、故障存储功能,控制永磁一体机的单机和联
机运行以及功率平衡调节;在输送机的机尾搭接处安装红外
煤位传感器,检测煤流量大小,实现带式输送机的自适应煤
量调速功能。
3 永磁变频一体机驱动系统的技术优势
带式输送机采用永磁变频一体机驱动主要的技术优势有以
下几点:
(1)高效率,高功率因数:由于永磁同步电机的磁场是
由永磁体产生的,从而避免通过励磁电流来产生磁场而导致
的励磁损耗(铜耗);永磁同步电机的外特性效率曲线相比
异步电机,其在轻载时效率值要高很多,这是永磁同步电机
在节能方面,相比异步电机最大的一个优势。
图2永磁一体机与异步电机效率对比曲线
(2)结构简单,传动效率高:永磁一体机驱动带式输送
机,替代传统的异步电动机+CST齿轮箱的驱动方式,省掉了
中间传动机构,减少了传动环节,提高了传动效率。
图3-1传统驱动方式布置形式 图3-2 永磁一体机驱动布置形式
(3)优异的重载起动特性:常规异步电动机启动转矩倍
数和最大转矩倍数都有限,为达要求,需选择更大容量的异
步电动机,而到了正常运行状态,异步电动机则又处于轻载
运行状态,效率和功率因数均较低。永磁同步电机因极数多,
输出转矩可达异步电机的数倍以上,可满足负载大时的启动。
图4 永磁一体机与异步电机的转矩特性曲线
(1)传动形式简单:常规驱动方式连接复杂,电机+耦合
器+减速机+传动滚筒;或者变频器+变频电机+减速机+传动滚
筒。而永磁一体机连接形式简单:永磁一体机直驱与驱动滚
筒连接,省掉中间的机械传动环节,实现输送机系统的无齿
轮传动。
(2)免维护,减少了维护成本,实现了减员增效:永磁
一体机省掉了中间需要定期维护的减速机和电机,永磁一体
机免维护,节省了现场的维护工作量,降低了维护成本。
4 永磁变频一体机驱动系统的节能分析
本文以某矿主斜井带式输送机为例进行对比分析:原驱动
系统采用4×560kW高压电机+液力耦合器+减速机方式驱动,
系统传动效率低,采用永磁一体机直驱改造后,省掉了中间
的传动环节,传动效率大大提高。系统传统效率如下表所示。
表1不同传动方式的效率对比表
项 目
电机+液力耦合器+
减速机
式
永磁变频调速一体机方
实际电机效率
(%)
88
96
耦合器效率(%)
96
无
减速器效率(%)
94
无
高速轴联轴器效率
(%)
98
无
低速轴联轴器效率
(%)
98
98
传动总效率(%)
76.3
94.1
滚筒轴功率(kW)
1008
1008
实际输出功率
(kW)
1321.1
1071.2
具体到本次的改造项目,主斜井皮带机运行时长及电费按
如下数据统计:
(1)皮带机按年330天运行,每天运行20小时计算。
(2)皮带机的负载率按照60%计算。
(3)工业用电价格综合按照0.8元/度计算(实际计算需
考虑地域差异)
节电效果计算过程如下:
改造前年耗电量:W=1321.1×0.6×20×330=5231556kW.h
改造前年电费:5231556×0.8=4185244.8元≈418.5万元
改造后年耗电量:W=1071.2×0.6×20×330=4241952kW.h
改造后年电费:4241952×0.8=3393561.6≈339.3万元
对比改造前后数据,改造后年可节约电费:79.2万元。
以上的计算中,常规电机的效率值是按照额定工况下的88%
考虑的,按照图2的效率曲线可以看出实际在轻载时异步电
机效率值下降严重,因为实际节约电费会远高于计算的理论
值。
5 结论
通过以上的论述和节能效益分析,永磁变频一体机在带式
输送机传动上具有高效率、高可靠性、高节能性的优点,符
合国家倡导的智慧矿山、绿色矿山发展需要,是输送机驱动
的发展改革方向,值得推广应用。


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