2024年5月30日发(作者:)
浅析地铁轨道工程 DI弹条断裂原因及
治理措施
摘 要地铁线路轨道扣件系统普遍采用了DI弹条,既有运营线DI弹条发生
断裂的情况比较多见,严重时将危及行车影响地铁运营安全。本文以成都地铁某
号线DZⅢ型扣件DI弹条断裂问题为实例进行分析和研究,经过现场调查发现:
发生弹条断裂地段存在运行列车噪音超标,钢轨波磨(短波波长20~30mm)病害
发展趋势明显的特征;通过采取对DI弹条断裂地段现场线路轨道几何尺寸检查、
弹条质量检测、成段更换扣件系统对比试验(聚酯垫板和橡胶垫板更换前后对
比)、噪音测试等方法或措施进行原因和结果验证分析,得出DI弹条断裂有效
治理措施确保运营安全。
关键词地铁 轨道工程 弹条断裂 治理
1 引言
城市地铁轨道已成为现代城市公共交通的一种重要形式,目前全国各大城市
都在大力发展城市轨道交通建设,随着地铁的建设规模不断扩大,线路运营设计
速度提升,不少城市的运营地铁线路出现了列车运行过程中噪音过大、钢轨波磨
病害发展速度过快、弹条断裂、铁垫板螺栓孔损伤严重等病害,这些病害不仅影
响乘车舒适性,严重时还会危及行车影响运营安全,上述病害中又以弹条断裂最
为常见。
本文以成都地铁某号线开通运营阶段出现的噪音超标、钢轨波磨及DI弹条
断裂病害为实例,通过对发生病害地段进行现场线路轨道几何尺寸检查、DI弹条
质量检测、成段更换扣件系统后进行对比试验(聚酯垫板和橡胶垫板更换前后对
比)、噪音测试等试验,通过理论建立力学模型分析和现场检测试验结果相互应
证,找到了发生病害的原因,制定出了有效病害治理措施,确保了运营安全,为
后续地铁线路的建设及养护提供借鉴。
2 工程概况
该线路采用8A编组,设计最高时速100km/h,线路正线铺轨长44.364km,
曲线长21.933km(曲线78条),曲线占比49.43%(其中R≤700m曲线33条,
占全线曲线长度的67.50%,浮置板道床10.71km,其中R≤700m浮置板地段曲
线长5.218km,占比48.7%。由以上情况来看,该工程的特点是曲线占比多,浮
置板与小曲线重合率高,曲线运行速度高,设计线路条件较差,工程线路示意图
详见图1。
扣件采用(《DZⅢ型扣件》QB/CDMC-104-KJ01-2016),从下至上主要由尼
龙套管、板下胶垫、铁垫板、锚固螺栓(含垫圈及调距扣板)、轨下胶垫、轨距块、
DI弹条(60Si2Mn热轧弹簧钢),其中扣件垫板(轨下及板下胶垫)均采用热塑
聚酯弹性体材质, DZⅢ型扣件组装图见图2。
3 现场调查情况
DI弹条断裂情况:该
地铁线路在试运营阶段初期
出现了钢轨磨耗和DI弹条
断裂情况,自2020年12月24至2021年2月25日共发现39颗DI弹条断裂,
其中21颗零星分布于7个区间、18颗集中分布于华兴至太平寺右线区间,全部
位于曲线地段(35个均位于曲线下股(内轨)钢轨外侧),扣件弹条断裂情况统计
详见表1。断裂的弹条1颗为双层非线性扣件弹条、38颗为DZⅢ型扣件DI弹条,
断裂位置全部位于DI弹条中趾根端,断裂位置详见图3。
表1:扣件弹条断裂情况统计表。
区间
位置
扣
曲
线半径
行
车速度
道数
否有
是
件
类
型
(m)
(km/h)
床
类
型
量
波磨
锦三
区间右线
曲线下股钢轨
外侧
D
ZⅢ
0
70
100
浮
置板
颗
5
是
2个曲线下股
锦三
区间左线
钢轨外侧
1个曲线下股
钢轨内侧
D
ZⅢ
0
70
100
浮
置板
颗
3
是
17个曲线下股
华太
区间右线
钢轨外侧
1个曲线下股
钢轨内侧
D
ZⅢ
0
60
95
浮
置板
1
8
颗
是
3个曲线下股
华太
区间左线
钢轨外侧
1个曲线下股
钢轨内侧
D
ZⅢ
0
60
95
浮
置板
颗
4
是
武机曲线下股钢轨D7099.浮1
是
区间右线
外侧
ZⅢ
0
56
置板
颗
簇武
区间左线
曲线下股钢轨
内侧
D
ZⅢ
0
70
100
普
通
颗
1
是
华簇
区间左线
曲线下股钢轨
外侧
D
ZⅢ
0
45
95
普
通
颗
2
是
曲线下股钢轨
外侧
成黄
区间右线
曲线下股钢轨
外侧
减
振扣
件
0
60
95
普
通
颗
1
是
D
ZⅢ
0
60
95
浮
置板
颗
4
是
弹条断裂位置
图3:断裂弹条示意图
4轨道系统核查
4.1轨道几何尺寸检查
轨道线路轨距、水平、轨向、高低、三角坑、轨距变化率、曲线超高等轨道
几何尺寸不符合要求,会导致列车运行时晃动加剧,进而出现噪音超标、钢轨
波形磨耗发展快速,严重时弹条出现断裂。针对轨道几何尺寸的原因,我们对全
线线路轨道几何尺寸进行了静态检测,经检测轨道几何尺寸满足设计规范要求,
同时由运营单位进行了轨道几何尺寸的动态检测,通过运营单位检测车多次检测
[2]
[1]
数据可知,动态几何轨道质量指数TQI趋势稳定,轨道质量稳定良好,全线公里
优良率达到100%。
4.2 扣件质量核查
扣件弹条、垫板及相关配件的公差匹配若出现问题,会导致致列车运行时晃
动加剧,进而出现噪音超标、钢轨波形磨耗发展快速以及弹条断裂的原因,为此
我们对现场扣件相关配件的公差进行测量,经测量扣件公差满足设计规范要求;
对关键配件弹条及垫板进行送第三方检测机构进行检测,检测结果满足设计规范
要求。
4.3 扣件系统匹配核查
对该城市线网相同扣件系统进行对比,发现扣件垫板由两种形式,一种采用
橡胶垫板,另外一种采用聚酯垫板。聚酯垫板硬度大,表面摩擦系数小,使用寿
命长;橡胶垫板硬度小,表面摩擦系数大,减振及吸收能量效果好。对比成都地
铁其它线网采用相同扣件的其他线路,发现该线路速度高(其他线路一般设计速
度80km/h,该线路100km/h),曲线半径多且小。
根据钢轨波磨病害、噪音超标及弹条断裂现场规律分析,可能与聚酯垫板相
关,聚酯垫板的硬度大,表面摩擦系数小,在速度较高及线路苛刻地段,钢轨不
能很好的与垫板结合,钢轨振动加大,列车在钢轨振动加剧的情况下形成波磨,
波磨的加剧又导致振动加剧,噪音超标,严重时导致弹条断裂。
5 病害原因初步分析
从现场调查发生病害的地段和轨道系统核情况来看,发生DI弹条断裂地段
有以下特征:
(1)钢轨异常磨耗及噪音:在全线曲线上均发现不同程度的钢轨异常磨耗,
小半径地段波磨尤为严重且发展很快,波磨波长(短波)基本位于20~40mm之
间,波深0.01mm;在波磨严重地段一般噪音都超标,钢轨波磨情况详见“图4:
钢轨波磨现场照片”。
钢轨波磨
钢轨波磨
图4:钢轨波磨现场照片
(2)从弹条断裂的现场情况来看,主要有以下规律:
① 从道床类型分析,断裂弹条基本出现在浮置板地段;
② 从线路平面曲线分析,断裂弹条均为R≤700mm的曲线半径,内轨外侧居
多;弹条断裂位置:中肢小圆弧连接处;
③ 从行车速度分析,断裂弹条均处于区间中部,行车速度为90~100km/h
地段;
④ 从波磨状态分析,断裂弹条均处于有波磨地段。
根据上述现场调查情况来看,本次扣件弹条断裂地段与钢轨波磨及运行噪声
异常地段高度吻合,均处于区间中部、小半径地段,设置浮置板时更为严重,普
通道床地段稍好,双层非线性减振扣件地段无明显异常。通过对轨道几何尺寸、
扣配件质量、扣配件系统匹配检查,轨道系统的动、静态尺寸满足设计及规范要
求。结合笔者查阅相关资料,结合现场调查情况分析,造成轨道线路波磨、DI弹
条断裂等病害应该是轨道系统在运营车辆动载影响下共同发生的。
6理论分析
根据该线路设计资料,参考国内一些已发表的关于“钢轨波磨”理论分析的
相关论文,我们通过有限元软件建模分析,从理论分析角度寻找发生钢轨波磨
和弹条断裂的原因。
6.1 DI弹条的固有频率
通过现场测试,DZ-Ⅲ型扣件弹条固有频率:923Hz~1060Hz。
[3]
6.2 钢轨波磨段固有频率
通过现场测试,该线路发生钢轨波磨地段固有频率范围为:879Hz~1319Hz。
6.3 建模分析
根据以下线路设计信息(表1),通过ABAQUS软件建模分析,可知波磨地段
小曲线DZ-Ⅲ型扣件弹条运营状态固有频率激振叠加时,分析出曲线内轨内外侧
DI弹条弹程如图5,其弹条变形云图和应力云图如图6、7、8、9所示。
表1:轨道线路设计参数
项目
成都地铁某号线
最高时速
100km/h
欠超高
小半径曲线超
高状态
(R=600m,实际超高
120mm,理论超高178mm)
曲线段内轨波
磨状态
波长范围20mm~40mm,
波深0.012mm
879Hz~1319Hz
波磨激振频率
(DZ-Ⅲ型扣件弹条固有
频率923Hz~1060Hz)
通过有限元软件建模计算分析,我们可以知道,在小半径钢轨发生波磨地段,在
运营状态曲线内轨钢轨两侧弹条的弹程均大于10.5mm,钢轨内外侧弹条弹程不一
致,钢轨存在较为严重的翻趋势,如上图5所示弹条最大弹程发生在外侧,达到
17.5mm;通过参考相关已发表的学术论文可知“研究结果表明:弹程为10.5mm
时,弹条最大等效应力值为1400MPa,发生在弹条后拱小圆弧内侧,此区域为弹条
关键受力区。”
该线路采用的《DZⅢ型扣件》(QB/CDMC-104-KJ01-2016),DI弹条材质为
60Si2Mn热轧弹簧钢,其相关化学成份及力学性能如表2所示:
[4]
由上表2可知,当DI弹条弹程超过10.5mm时,弹条等效应力值已大于
60Si2Mn热轧弹簧钢屈服点,随着列车的反复通过,弹条容易在局部应力集中处
萌生裂纹,最终裂纹扩展导致弹条发生疲劳断裂,这就很好地从理论分析计算解
释了现场DI弹条断裂发生的部位和线路铺设地段位置。另外,当轨道系统在运
营列车动载作用下,产生的动能得不到扣配件系统及道床结构的有效吸收和传递,
动能量也就以声能方式进行小部分释放,导致列车经过噪音超标。
7试验分析
基于上述原因分析,我们将扣件匹配原因作为突破口进行试验分析,首先选
取同一区间左右线两个区段进行试验,两个区段设计工况条件相同,左线钢轨波
磨严重,右线对钢轨波磨进行了修复打磨。列车行荷载作用下,测试钢轨位移、
翻转变化、加速度,弹条的加速度、弹程变化、振动频率,浮置板的加速度、位
移以及噪音等项目,进行对比;其次将右线的聚酯垫板更换成橡胶垫板,再次测
试钢轨位移、翻转变化、加速度,弹条的加速度、弹程变化、振动频率,浮置板
的加速度、位移以及噪音等项目,通过对比得出结论。
7.1 试验测试
测试区段位于华太区间下行YDK46+000与上行ZDK46+000附近。测试位置位
于浮置板板端3.575m处。现场测试位置详见图10、测试项目详见图11。
7.2 试验结果分析
(1)左
右线垫板更
换前试验情
况分析:列
车荷载作用
下轨下垫板
压缩,弹程下降,左线波磨较为严重,钢轨存在较为严重的翻转,此时弹条在动
荷载作用下的弹程变化已经很小,如果波磨进一步发展,则可能出现弹条在列车
荷载作用下弹程增大(即图中位移朝向正方向)的现象,于弹条受力不利,详见
图12:左右线弹条弹程变化量示意图。
从时域结果看,左线
弹条的振动加速度急
剧增大,达到右线弹
条振动加速度的5倍
以上,左右线弹条振动加速度示意详见图13;从频域结果看,弹条振动加速度主
要峰值存在于900~1000Hz范围内,在波磨激振频率附近达到最大(925Hz),
第二大峰值出现于弹条的固有频率(964Hz)附近,同时左线由于钢轨波磨的存
在导致振动加速度激增,在900~1000Hz范围内的响应值远大于右线的幅值,左
右线弹条振动频率示意详见图14。
通过太华下行区间左右线更换垫板前的实验
测试表明,钢轨波磨影响弹条的振动频率,
钢轨波磨越严重,对弹条
的受力影响越不利,噪音
值也会增大,可通过钢轨
打磨缓解弹条断裂。
(2)右线更换垫板后
试验分析:右线更换橡胶
垫板后,弹条的弹程、轨头翻转角均有不同程度的降低,降幅不大,弹条垂向振
动加速度变化不大,横向加速度明显降低,因此橡胶垫板可以减弱弹条的横向振
动,橡胶与聚酯垫板的测试对比示意详见图15。
右线更换橡胶垫板后,
除弹条固有频率外,其
余频段弹条加速度幅值
均存在不同程度的降低,
避免在列车的动荷载作
用下与弹条的固有频率重合发生共振现象,在200Hz~2000Hz高频区段,使用橡
胶垫板后的钢轨振动幅值也低于TPEE垫板,橡胶与聚酯垫板的测试对比详见图
16,高频能量衰减较快,有利于扣件系统的正常使用。
通过测试发现,浮
置板的垂向位移、
振动加速度受垫板
的影响不大,更换
橡胶垫板后,浮置
板的横向位移增大明显,不同垫板浮置板道床的测试对比示意详见图17。由于聚
酯垫板与橡胶垫板材质不同,橡胶垫板摩擦系数较大,更换橡胶垫板后,钢轨、
弹条横向振动在更换橡胶垫板减小,钢轨上的横向力由橡胶垫板传递至铁垫板,
再通过锚固螺栓传递至浮置板道床板上,引起浮置板道床的参振,从而降低了钢
轨与弹条的横向振动,进而保护了扣件及钢轨。
(3)现场观察情况:
通过对华太区间
左右线通区段钢轨打
磨后,右线更换为橡
胶垫板、左线未更换
垫板,进行现场观察。
20天后,右线更换垫
板区段钢轨光带发展良好,更换垫板后钢轨轨面情况详见图18,左线未更换垫板
区段钢轨轨面波磨明显,左线未更换垫板区段钢轨轨面情况详见图19。由此说明
更换聚酯垫板为橡胶垫板对钢轨波磨有较好的延缓作用。
8结论及治理措施
本文以成都地铁某号线运营初期出现DI弹条断裂为依托,通过对线路几何
尺寸检查、弹条质量检测、理论建模分析、扣件系统对比试验、现场监测等手段,
进行了验证分析,得出了主要结论与治理措施:
(1)通过试验发现钢轨波磨、噪音超标及弹条断裂病害密切相关,在列车
的动荷载作用下钢轨横向振动是造成波磨、噪音超标病害的主要原因,弹条断裂
的主要原因是钢轨短波波磨导致弹条产生共振断裂,钢轨打磨可在一定时间段内
解决钢轨波磨、噪音超标及弹条断裂的病害,顺着时间的发展,这些病害又慢慢
出现。
(2)通过实验数据及现场踏勘分析,更换橡胶垫板后钢轨的横向位移及加
速度减小,弹条的振幅减小,可有效延缓或减少波磨病害的发展,降低噪音,避
免弹条产生共振,防止弹条断裂。由于聚酯垫板与橡胶垫板材质不同,橡胶垫板
摩擦系数较大,更换橡胶垫板后,钢轨、弹条横向振动在更换橡胶垫板减小,钢
轨上的横向力由橡胶垫板传递至铁垫板,再通过锚固螺栓传递至浮置板或普通道
床上,引起道床基础的参振,从而降低了钢轨与弹条的横向振动,进而保护了扣
件及钢轨。
参考文献:
1.
《地铁设计规范》 (GB/50157-2013);
2.
《地下铁道工程施工质量验收标准》 (GB/T 50299-2018);
3.
《地铁钢轨短波长波磨形成原因分析》(周志军,李伟,温泽峰,肖国放);
4.
《地铁扣件DI弹条安装受力分析及工艺优化改进研究》(陈明明,卢俊,
余鸿,王平,赵才友)。


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